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青岛重工研发新型液压系统有效降低油耗

2014-09-12 10:26:223099

来源:中国物流设备网

  导读:中国重汽集团青岛重工有限公司(青岛重工)不断加强新产品研发,促进产品出口,在青岛重工行业取得了一定的成绩。小编获悉,近日青岛重工技术中心创新设计,成功研发新型3~5立方米搅拌车电控开式液压系统,该系统可有效减少油耗,提高整车可靠性。

  此设计改变了原有的液压系统设计思想,将进口的轴向柱塞泵和定量马达改成双联齿轮泵和摆线齿轮马达,转速范围2~18转/分、扭矩5000Nm,与进口件主要参数相同,减速机由进口减速机更换为国产减速机,制造成本较原闭式液压系统降低了60%,而且可以有效提高整车可靠性,同时也可以减少发动机功率,降低燃料消耗。

  青岛重工作为青岛重工建筑机械行业,一直被同行业模仿。小编获悉,在今年重工行业订单相对淡季的时候,青岛重工根据公司质量提升Q14活动的要求,对生产现场进行整理、整顿,切实提升了现场管理水平。

  青岛重工特别要求,下阶段将重点开展的“Q14计划”两项工作:一是产品研发部门根据已发生故障模式进行缺陷分析,进而采取控制计划的可靠性设计模式。重视质量改进,特别是现有产品的提升。二是零部件部要开展关键、重点工序的工序能力指数分析(CPK值计算)工作,以提高产品产量与质量。

  据了解,为推进“Q14质量提升计划”(简称“Q14计划”),6月26日,青岛重工总经理王瑛波带领*层及相关职能部门对青岛重工生产现场逐个进行了现场评判,并视评判结果,实行奖优罚劣。公司要求各产品生产部门结合订单情况,在7月10之前完成挖掘机、液压系统、推板车、推板自卸、渣土自卸、搅拌车、环卫车精品车型的样车或样机。各产品生产部门确定订单后,按标准技术文件施工,加强过程控制,整车面漆化之前通知质量部,质量部组织产品研发、工艺、销售等部门进行评审;根据评审意见,进行改进,整机涂装后拍照留存,作为精品整车或整机标准;研发部门、工艺、生产根据评审意见完善相关的改进;质量部后期将产品精品成熟度列入Audit评审项目。

  同时,针对外部故障成本责任分解比例和对外追偿率较低的情况,公司要求质量部要加快责任分解速度,提高对外追偿率;要求采购外协部、质量部尽快完善标准件、电器件备案制度,编制正式文件下发相关部门,相关部门要高度重视该项工作。

  青岛重工建筑车部结合公司Q14质量提升活动的开展,也积极展开各项工作,对车间生产现场进行整理、整顿,并结合后期搅拌车面漆化生产装配的工艺要求,对生产现场的布局进行调整,增添相应的工位器具,以合理的工艺手段保证工件的合理布置及有序摆放。

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