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80t履带式起重机主钩下落故障的诊断

发布时间:2009/6/22 9:59:23
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  一冶机械化施工分公司自主研发生产的QUY80履带式起重机,据司机反映主钩(即主卷扬)二速下落有异响,易憋熄火。
  现场观察情况是:主钩一速下落一切正常,二速下落时辅助刹车油缸伸出,起刹车作用,就像驾驶员踩了一脚刹车,这是只有在自由落钩工况下踩刹车才有的现象。上升时一速、二速都正常。
      
  80t履带式起重机的主钩液压系统(见图1)工作原理为:主钩起落均有2挡速度,驾驶员用操纵杆控制先导阀的比例输出压力。操纵杆移动量不大时,先导阀的输出压力只能推动一速阀片换向,只有泵1向主卷扬马达供油;操纵杆移动量加大,先导阀的输出压力随之增加,压力增加到一定值时推动合流阀片阀芯动作(合流阀片弹簧较一速阀片弹簧硬),此时泵1、泵2联合向主卷扬马达供油,即为二速。主刹车油缸与先导操作阀自动连锁同步,一动操作杆,主刹车油缸便使刹车松开。辅助刹车油缸由脚踏刹车阀控制,只有在自由落钩工况下使用。先导阀出口a1、a2、b1、b2在操作阀不动作时常与T0通,参见图1。
  拆检脚踏刹车阀并进行清洗,检查其功能操作时正常,再装配后故障没有消除。辅助刹车油缸的控制油在一速下落时无,二速下落时却突然产生一股压力油,产生这种现象的原因是否是二速下落时整个先导系统的压力增加了。
  由于现场无压力表及接头,无法在各种工况下测量先导控制系统的供油和回油压力,只能直接将辅助刹车油缸的控制油管接T0管,故障现象依旧,说明主卷扬二速下落时回油管压力升高,成为供油管。
  如主卷扬的先导阀有问题,使主钩二速下落时T0与P0互通,但是由于T0回油箱,应该使P0的压力下降,而不应使T0上升到P0。
  检查是否主油路的压力油通过合流阀片窜入。断开主钩起升控制油管,发动机器试验卷扬一速下落和二速下落,断口处(接多路阀片控制腔)没有多少油流出,说明不是多路阀的问题。
  再检查油管的连接。据司机反映近期更换过分动箱总成,主泵部分管路重新接过,同时更换了一个主卷扬的平衡阀。仔细检查管路后终于发现了问题,是把微速控制管接到了泵2的压力油管路上(泵2的压力油管路有一个小支管接口),不用微速时,微速控制管与驾驶室下整个先导系统T0管通,而泵2正是在二速时投入工作,使压力油注入T0,T0回油管通径小,在大排量主泵注油时,来不及泄油,造成T0压力升高。
  将管线重新正确连接,试车落钩还有些憋劲但不致熄火,这是平衡阀背压高所致,调低了平衡阀背压后,落钩畅快,一速二速分级明显,起重机工作正常。
  事后分析,主卷扬一速下落时,泵2向T0注油通道未建立,无任何异常现象;主卷扬二速下落时,泵2开始向T0大量注油,由于新换的平衡阀调定压力较高,所以泵2注入的是大量“压力”油,使整个T0值升高,致使主卷扬辅助刹车油缸自动伸出抱死刹车带。二速上升的油路由于没有平衡阀的背压,在空载时*现象。由于副卷扬未穿钩绳,无负载,且副卷扬平衡阀调定的背压低,故现象不明显(因为T0接回油箱,低压力油进入后会更降低)。如果主副钩吊重负荷则现象更明显,主钩二速上升也将出现故障。
  在做行走动作时,辅助刹车油缸也应该伸出,但未注意观察。如果T0>P0,动作则会反向,在行走的同时作卷扬起落钩动作可以验证这一点。

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