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翻车机液压站改造详细过程

2013-05-22 16:30:221783

来源:中国物流设备网



  4)对排气安全阀和进气安全阀加装过虑保护装置,防止煤尘堵塞进气阀口,确保安全阀可靠工作。

  经过对煤一期、煤二期液压站呼吸气袋及油位开关的改造,使这个*困绕生产的问题得到了根本解决。改造之前,液压站经常出现因为进气不足而油位低的现象,使油泵不能运转,严重影响生产。维修人员要用较长时间重新补油,加大了维修成本。特别是在油位开关误动作时,又会经常出现气囊破裂,造成大量液压油流失掉。并且修复时间太长,其直接和间接损失可想而知。改造后,液压站油中不再进气,油不再被氧化,油位开关也从未出现失灵现象,这对保证生产,消除隐患起到了关键作用。目前液压系统压力恒定,油缸工作稳定,气囊未出现过破裂现象。同时节省了大量液压油,降低了维修成本和工人的劳动强度,大大提高了生产效率。优化了工作环境。

  7改造的可推广性

  对于回转液压系统,为保证油液清洁,防止油液流失,呼吸气袋*,但气袋与油箱的联结及与油液的隔离是关键问题。通过我们此次改造,使我们摸索出了一条解决此类问题的方法,这种方法可适用于任何回转操作液压系统,通过一年的使用,也证实了其可行性和可靠性。

  8经济效益核算

  针对此次改造工作,结合平时故障出现使得材料消耗,就翻车机液压站改造所实现的成本节约进行了间的的统计,具体列支如下:

  1)所消耗液压油费用:

  365×1×40×13.5=197100元=19.71万元

  注:①液压油单价为13.5元/升;②每天加油次数为1次;③每次加油数量为40升/次。

  2)所需储气袋费用为:

  12×1×1.5=18万元

  注:①储气袋单价为1.5万元/个;②更换率1个/月。

  3)流程空运转的电耗损失为:

  365×20/60×1×1200×0.53=77380元=7.74万元

  注:①对信号进行临时短封时间20分/次;②故障次数1次/天;③流程空运转耗电1200度/小时;④工业电价0.53元/度。

  4)全年累计支付费用:

  19.71 108 7.74=135.45万元

  5)改造实际投入费用:

  1.2 0.9=2.1万元

  结论:通过对翻车机液压系统的改造工作,找出了问题出现的原因;锻炼了技术人员,使其积累了丰富的经验;实现了技术创新改造理念,对设备的安全运行提供了可靠保障,保障了生产任务的顺利完成。
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